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Shenzhen Rion Technology Co., Ltd.
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約会社の例 高所作業車 精密レベリング事例

高所作業車 精密レベリング事例

2026-04-08
最近の会社事件について高所作業車 精密レベリング事例

空中作業プラットフォームの精密レベル化ケース

1顧客の背景

会社: 北中国の主要な建設機械グループで,年間3,000台以上の空中作業プラットフォームを販売しています.

設備: 自転車型シーザー型空中作業台 (最大作業高度14m).

適用条件: 建物の外装,倉庫のラック設置,船舶の整備 変異的な地面条件 (泥,斜面,舗装道路)

2既存の問題 (定量化)



痛みの点 特定の性能 顧客損失
レベル付けの精度が不十分 伝統的なポテンチオメーターベースの傾斜センサーを使用し,平準化の誤差 ~0.08°,高さ12mで水平偏差最大20mm 労働者の恐れにより,効率が30%低下し,軽度の転倒事故が発生した.
重度の気温変動 冬の -30°Cでは,ゼロ・ドリフトが ±0.05°まで上昇し,PLCが誤って"転覆警告"とロック動作を誘発します. 1日4〜5回の校正停止,1日1台の機械に2時間の稼働時間損失
振動障害 運転と持ち上げ時の振動 (~8gms) 内部センサー要素の移動 信号のジャンプまたは出力の損失 3ヶ月ごとに 機械1台平均年修理費用2,800円;顧客満足度が15%低下
反応が遅い オリジナルのセンサー出力速度は5Hzのみで,引き上げ停止後,5秒間平準化が完了します 高さでの高精度の位置付けに影響を与える (例えば,機器のドッキング)

3選択と実施プロセス

選択の理由

2ヶ月間厳格なテストの後,顧客は±5°範囲 RS485出力 IP67ACA2200Tのバージョン



試験項目 ACA2200T 測定 競争相手A 競合他社B
室温精度 (25°C) 0.0025° (RMS) 0.008° 0.006°
-40°Cでゼロ・ドリフト ±0.00018°/°C ±0.0012°/°C ±0.0008°/°C
振動試験 (10 gm,2 h) 0の漂流変化がない ゼロ・ドリフト ±0.015° ゼロ・ドリフト ±0.008°
応答時間 (検出から出力) ≤25 ms 80 ms 60 ms
MTBF (内部加速) >100,000h (相当) 20千時間 40千時間

実施 ステップ

  1. 機械的適応: センサーの寸法 110×65×40 mm,既存の固定穴を用いてゴム振動抑制装置を付加した.
  2. 電気接続: プラットフォームコントローラ (DC24V) に直接接続,RS485バス通信,Modbus-RTUプロトコル.
  3. パラメータ設定:出力速度は50Hzに設定され,フィルター係数はシザメカニズム振動特性に合わせて調整されます.
  4. 艦隊のアップグレード: 最初のプロトタイプは3ヶ月間故障なく動作し,その後300台の既存のユニットをバッチアップし,新しいユニットを標準装備しました.

4実際の価値と定量化利益 (機械ごとに,年間)



価値の次元 前のこと その後に 年間給与 (機械ごとに)
ランニングエラー 0.08° 0. 003° 高空の揺れは排除され,効率が30%向上する
低温停止時間 2時間/日 (−30°C) 0 カリブレーション労働に 15,000円節約
年間センサー故障率 10% <0.5% 修理/交換で2,800円節約
機械の再購入率 65% 85% 直接的なブランド改善,年間約200件の追加注文
操作者の安全スコア (10点中) 6.2 9.5 スタッフの転勤を減らす

顧客に対する利益総額: 既存の機械300台に対して,修理と停止時間の年間節約 >¥100万;


5顧客からの証言

ACA2200Tに切り替えた後,ACA2200Tは北中国で -30°Cでテストしました プラットフォームレベルインジケーターは岩石固体でしたこのセンサーが 慢性的な気温変動を 解決しました
テクノロジーセンター副局長 リーさん